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    公司新闻

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    近期,采选分公司从美国引进一台德瑞克振筛后,引起了一系列连锁反应,降低了磨损件的更换率,减少了添加介质的消耗,提高了精矿回收率。

    今年以来,美国次贷危机逐步演变为全球金融海啸,危机波及中国,集团公司也未能幸免。集团公司连续出台了两个应对当前严峻经济形势的14条应急措施,采选分公司如何创新管理,内涵发展,开源节流,挖潜创效?

    选矿车间作为一个老选厂,更新设备是挖潜增效的一个重要方面。今年6月底,采选分公司引进德瑞克振筛,安装投入使用后,引起了连锁反应。面对这样一台新设备,如何在这个选矿系统中发挥它的最大作用,选矿车间积极召集技术人员提合理化建议。在金融海啸的危机中,广大干部职工为公司能斥资引进这样一台新设备而感到兴奋,纷纷建言献策。

    集团公司技术明星郑连英认为,选矿工把工作做好,就是加强责任心,从小处着眼,实施精细化管理,把设备的性能脾气摸清楚,最大化实现设备的功能。选矿一工段浮选组组员等就振筛的工作情况进行观测、实验,证明振筛对控制矿浆的浓度、粒度有较高的精确度。这种筛子变原来1.2米螺旋分级机的模糊筛分为精确筛分,有效控制了大粒级的矿石进入下一道工序。由于大粒级矿石被挡住,原来浮选机的叶轮盖板得到有效保护,磨损大大降低了,原来3个月就需要更换的盖板现在4个月才更换。

    二段磨原来每天需要添加介质,经过大家的分析和思考,启用德瑞克振筛后,现在可以隔一天添加介质,减少药剂的消耗。电表也转慢了,原来安装的两台5.5千瓦螺旋分级机换成了一台3千瓦的振筛,据粗略计算,每年可节约电190万千瓦时。据短期数字分析,德瑞克振筛使用后,铜精矿的回收率提高了0.97个百分点,锡精矿的回收率提高0.82个百分点。